作者:華正機械 發(fā)布時間:2023-12-19 17:07:10 瀏覽次數(shù):117次
體系參數(shù)發(fā)作改變或改動、機械毛病、鉆床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機運轉(zhuǎn)反常、鉆床方位環(huán)反?;虿倏剡壿嫴划敚浅霎a(chǎn)中數(shù)控鉆床加工精度反常毛病的常見緣由,找出有關(guān)毛病點并進行處置,鉆床均可正常。
出產(chǎn)中經(jīng)常會遇到數(shù)控鉆床加工精度反常的毛病。此類毛病隱蔽性強、確診難度大。致使此類毛病的緣由主要有五個方面:(1)鉆床進給單位被改動或改變。(2)鉆床各軸的零點偏置(NULLOFFSET)反常。(3)軸向的反向空隙(BACKLASH)反常。(4)電機運轉(zhuǎn)狀況反常,即電氣及操控有些毛病。(5)機械毛病,如絲桿、軸承、軸聯(lián)器等部件。此外,加工程序的編制、刀具的挑選及人為因素,也可以致使加工精度反常。
1.體系參數(shù)發(fā)作改變或改動
體系參數(shù)主要包含鉆床進給單位、零點偏置、反向空隙等等。例如SIEMENS、FANUC數(shù)控體系,其進給單位有公制和英制兩種。鉆床修理過程中某些處置,常常影響到零點偏置和空隙的改變,毛病處置完畢應作適時地調(diào)整和修正;另一方面,因為機械磨損嚴峻或連接松動也可以形成參數(shù)實測值的改變,需對參數(shù)做相應的修正才干滿意鉆床加工精度的需求。
2.機械毛病致使的加工精度反常
一臺THM6350臥式加工中間,選用FANUC0i-MA數(shù)控體系。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,俄然發(fā)現(xiàn)Z軸進給反常,形成至少1mm的切削差錯量(Z向過切)。查詢中知道到:毛病是俄然發(fā)作的。鉆床在點動、MDI操作辦法下各軸運轉(zhuǎn)正常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣操控有些硬毛病的可以性掃除。剖析以為,主要應對以下幾方面逐一進行查看。
(1)查看鉆床精度反常時正運轉(zhuǎn)的加工程序段,特別是刀具長度抵償、加工坐標系(G54——G59)的校正及核算。
(2)在點動辦法下,重復運動Z軸,經(jīng)過視、觸、聽對其運動狀況確診,發(fā)現(xiàn)Z向運動聲響反常,特別是疾速點動,噪聲愈加顯著。由此判別,機械方面可以存在危險。
(3)查看鉆床Z軸精度。用手脈發(fā)作器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每改變一步,電機進給0.1mm),配合百分表調(diào)查Z軸的運動情況。在單向運動精度堅持正常后作為起始點的正向運動,手脈每改變一步,鉆床Z軸運動的實踐間隔d=d1=d2=d3…=0.1mm,闡明電機運轉(zhuǎn)杰出,定位精度杰出。而回來鉆床實踐運動位移的改變上,可以分為四個期間:①鉆床運動間隔d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③鉆床組織實踐未移動,表現(xiàn)出最標準的反向空隙;④鉆床運動間隔與手脈給定值持平(斜率等于1),到鉆床的正常運動。
無論怎樣對反向空隙(參數(shù)1851)進行抵償,其表現(xiàn)出的特征是:除第③期間可以抵償外,其他各段改變依然存在,特別是第①期間嚴峻影響到鉆床的加工精度。抵償中發(fā)現(xiàn),空隙抵償越大,第①段的移動間隔也越大。
剖析上述查看,數(shù)控技工訓練以為存在幾點可以緣由:一是電機有反常;二是機械方面有毛??;三是存在的空隙。為了進一步確診毛病,將電機和絲杠脫開,分別對電機和機械有些進行查看。電機運轉(zhuǎn)正常;在對機械有些確診中發(fā)現(xiàn),用手盤動絲杠時,回來運動初始有顯著的空缺感。而正常情況下,應能感受到軸承有序而滑潤的移動。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,且有一顆滾珠掉落。替換后鉆床正常。
3.鉆床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機運轉(zhuǎn)反常
一臺數(shù)控立式銑床,裝備FANUC0-MJ數(shù)控體系。在加工過程中,發(fā)現(xiàn)X軸精度反常。查看發(fā)現(xiàn)X軸存在空隙,且電機啟動時存在不穩(wěn)定表象。用手觸摸X軸電機時感受電機顫動比較嚴峻,啟停時不太顯著,JOG辦法下較顯著。
剖析以為,毛病緣由有兩點,一是機械反向空隙較大;二是X軸電機作業(yè)反常。利用FANUC體系的參數(shù)功用,對電機進行調(diào)試。對存在的空隙進行了抵償;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖按捺功用參數(shù),X軸電機的顫動,鉆床加工精度正常。
4.鉆床方位環(huán)反常或操控邏輯不當
一臺TH61140鏜銑床加工中間,數(shù)控體系為FANUC18i,全閉環(huán)操控辦法。加工過程中,發(fā)現(xiàn)該鉆床Y軸精度反常,精度差錯在0.006mm左右,差錯可達到1.400mm。查看中,鉆床現(xiàn)已依照需求設(shè)置了G54工件坐標系。在MDI辦法下,以G54坐標系運轉(zhuǎn)一段程序即"G90G54Y80F100;M30;",待鉆床運轉(zhuǎn)結(jié)束后顯現(xiàn)器上顯現(xiàn)的機械坐標值為"-1046.605",記錄下該值。然后在手動辦法下,將鉆床Y軸點動到其他恣意方位,再次在MDI辦法下履行上面的句子,待鉆床中止后,發(fā)現(xiàn)此時鉆床機械坐標數(shù)顯值為"-1046.992",同履行后的數(shù)顯現(xiàn)值比較相差了0.387mm。依照相同的辦法,將Y軸點動到不一樣的方位,重復履行該句子,數(shù)顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢測,發(fā)現(xiàn)機械方位實踐差錯同數(shù)顯顯現(xiàn)出的差錯根本共同,從而以為毛病緣由為Y軸重復定位差大。對Y軸的反向空隙及定位精度進行仔細查看,重新作抵償,均無作用。因而置疑光柵尺及體系參數(shù)等有疑問,但為何發(fā)生如此大的差錯,卻未呈現(xiàn)相應的報警信息呢?進一步查看發(fā)現(xiàn),該軸為筆直方向的軸,當Y軸松開時,主軸箱向下掉,形成了超差。
對鉆床的PLC邏輯操控程序做了修正,即在Y軸松開時,先把Y軸使能加載,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊后,再把Y軸使能去掉。調(diào)整后鉆床毛病得以解決。
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